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浅谈天富南热电厂锅炉汽水系统常见故障及处理

  • 投稿明月
  • 更新时间2015-09-16
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赵锐芳ZHAORui-fang

(新疆石河子职业技术学院,石河子832000)

(XinjiangShiheziVocationalTechnicalCollege,Shihezi832000,China)

摘要:本文作者通过自身调研实践,深入研究了天富南热电厂的锅炉汽水循环系统,详细分析和研究了锅炉的汽水系统常见故障以及处理方法,以保证电厂机组汽水系统安全、经济运行,防止运行中发生事故和正确处理事故,同时希望能为广大同行提供有益经验。

Abstract:Inthispaper,combinedwiththeresearchpractice,theauthorfurtherstudiestheboilersteamandwatersystemoftheSouthTianfuThermalPowerplant,analyzesandresearchesthecommonfaultsandprocessingmethodsofsteamandwatersystemindetailtoensurethesafeandeconomicoperationofunitsteamandwatersysteminthepowerplant,preventtheaccidentandthecorrectlyprocessestheaccident,atthesametime,theanthorhopestoprovidetheusefulexperienceforthecounterparts.

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关键词 :热电锅炉;汽水系统;故障

Keywords:thermo-electricboiler;steamandwatersystem;fault

中图分类号:TK22文献标识码:A文章编号:1006-4311(2015)21-0113-03

0引言

热电厂汽水系统发生故障,会严重影响热电厂锅炉系统稳定运行。根据故障现象及成因,采取科学的技术控制措施来规避并治理故障,对确保热电厂汽水系统稳定运行意义重大。本文针对热电厂运行管理现状,提出了一套锅炉汽水系统故障快速诊断技术,并针对锅炉汽水系统故障的早期现象诊断以及锅炉汽水系统故障的实时诊断及处理两个方面进行了系统性研究,旨在快速定位故障部位,及时采取措施排除故障,确保系统稳定运行。

1天富南热电125MW机组汽水系统常见故障

1.1锅炉汽包满水

1.1.1现象

锅炉各水位计指示均高于正常水位;根据水位的上升,DCS画面报警信号会发出“水位高Ⅰ值”,再继续上升“水位高Ⅱ值”信号发出,当发出“水位高Ⅲ值”的报警信号时,触发MFT动作;给水流量不正常地大于蒸汽流量;过热蒸汽温度有所下降,严重满水时,过热蒸汽温度急剧下降,发生过热蒸汽管道水冲击,甚至汽轮机会发生水冲击。

1.1.2成因

给水自动调节装置失灵、调节机构故障或给水泵调速系统故障使给水压力急剧增高,但运行人员未及时发现。低置水位计、蒸汽流量表、给水流量表失电或指示异常,运行人员误判断进而导致误操作。运行期间,未严密监控水位变化,发生误判断,误操作或调整不及时导致锅炉汽压突降,使汽包水位突然膨胀。

1.2锅炉汽包缺水

1.2.1现象

所有水位计指示低于正常值。DCS画面上水位低Ⅰ值、低Ⅱ值报警,当DCS上“给水控制画面”内三点水位值中两点水位值达到水位低Ⅲ值(-230mm)时,触发MFT动作,机组跳闸,同时音响报警。给水流量不正常地小于蒸汽流量(水冷壁、省煤器、给水管路爆破时与此则相反)。

1.2.2成因

给水自动调节失灵,给水泵转速突然下降,给水调节门、调速系统故障或给水泵故障。低地位水位计指示异常,运行人员误判断进而导致误操作。负荷或汽压突然变化,造成水位过低。正常运行时,运行人员对水位的监视、调整、控制不当或误操作。水冷壁、省煤器、给水或排污系统泄漏严重或爆管。

1.3锅炉汽水共腾

1.3.1现象

汽包水位剧烈地波动,各水位计指针大幅度摆动,无法看清就地水位计读数,主蒸汽温度急剧下降,炉水、蒸汽含盐量增加,严重时蒸汽管道内发生水冲击,造成管道剧烈振动。

1.3.2成因

炉水含盐量过大,品质不合格,运行未按规定进行排污,锅炉加药过量或错误加药,炉水处理不符合规定。汽包内汽水分离器效果不佳或装置损坏,加负荷过快。

1.4水冷壁管损坏

1.4.1现象

锅炉汽包水位、给水压力有所降低,给水流量不正常大于蒸汽流量。各段烟温下降,蒸汽温度、蒸汽压力下降,水冷壁附近有泄漏声,管子爆破时有明显的响声。炉膛负压减少或呈正压,炉膛内从不严密处有烟气和蒸汽喷出。严重时燃烧不稳定或造成灭火,引风机投入自动时液偶开度不正常的开大,电流上升。

1.4.2成因

燃烧方式不合理,长期低负荷运行,排污门泄漏,使水冷壁受热不均匀破坏了水循环,导致水冷壁爆管。喷燃器附近的个别管子被煤粉磨损,使水冷壁磨损减薄。打焦时,打焦棒将水冷壁管捅伤或磨损。

1.5省煤器管损坏

1.5.1现象

汽包水位降低,给水流量不正常大于蒸汽流量,省煤器后两侧烟温偏差大,泄漏侧排烟温度降低。省煤器泄漏处有响声,从孔、门及烟道不严密处向外喷烟气和水蒸汽,省煤器灰斗有漏水或湿灰现象,引风机投入自动时,液偶开度增大,电流增大。

1.5.2成因

给水品质达不到技术要求,管体内部结垢腐蚀,飞灰长期磨损省煤器管。焊接质量差,管材不合格,省煤器再循环使用不当,造成省煤器管壁超温,尾部发生再燃烧使管子过热,给水温度变化频繁,金属产生疲劳发生裂纹。

1.6再热器破裂

1.6.1现象

1号炉再热器附近有泄漏声,严重时炉膛负压变正,从再热器附近不严密处喷出烟气和蒸汽。再热器出口压力降低,负荷不变的情况下,主蒸汽流量增加。再热器损坏侧烟气温度降低,两侧烟温偏差增大。引风机投入自动时液偶开度自动开大,电流不正常地增大。

1.6.2成因

由于管子内壁结垢,局部烟温过高,受热面积灰结焦,蒸汽流量偏小,致使管壁超温。运行过程中调节不当,管壁频繁超温或超温严重。焊接质量不良,管材不合格。启停炉过程中,Ⅰ、Ⅱ级旁炉使用不当,没有保护好再热器,使管子局部超温。受热面积灰、结焦,使管壁过热及腐蚀,吹灰器安装、检修质量不良,吹灰角度不正确造成再热器管吹损,飞灰磨损使再热器管壁磨损减薄。

1.7锅炉汽包水位计损坏

汽包水位计损坏的原因:水位计设备、安装质量不好,冲洗水位计时,操作方法不正确。水位计表面温度变化突然。

2天富南热电125MW机组汽水系统常见故障的处理方法

2.1锅炉汽包满水处理

当锅炉汽压、给水压力正常,蒸汽流量与给水流量一致,而汽包水位上升到+50mm时,必须注意一下几个方面:

①必须校对汽包与低置水位计,如果条件允许,应该冲洗水位计。

②如果因给水自动调节失灵,立即将自动调节切至手动调节降低水位;若是给水泵转速调节失灵,应用关小给水管道调节门来降低水位,并立即安排倒换为备用给水泵;通知热工人员消除缺陷。

③若汽包水位超过+100mm时,事故放水门应自动开启;否则应手动开启,待水位正常后关闭事故放水门。

若汽包水位超过+100mm时,要采取以下措施:

①继续减少给水流量,开大事故放水门,开启排污门。

②根据汽温下降趋势,解列减温自动,关小或解列减温器,打开过热器疏水门。

  若水位高到+210mm时应触发MFT,如果MFT未动作,应手动按MFT按钮,并进行以下操作:

全开过热器、主蒸汽管道疏水门,关闭所有减温水阀门。停止锅炉上水,开启省煤器再循环门,如有必要,停止给水泵运行。加强放水,注意水位在汽包水位计中出现,当汽包水位指示到+50mm时,停止放水。

2.2锅炉汽包缺水处理

发现水位低于正常水位变化时,应对照汽、水流量,校对水位计是否正确,检查给水压力、汽包、过热器压力是否正常。如因给水自动失灵而影响水位降低,应立即将给水自动切至手动方式,提高给水泵转速,增加给水量。若用手动方式升速失灵,或给水泵勺管卡,经处理无效时,立即启动备用给水泵。

若锅炉正在进行排污,应立即停止排污。若给水流量不正常大于蒸汽流量时,应检查锅炉承压部件和放水门的严密性。

经上述处理水位仍低于-100mm时,可继续加强上水维持水位,同时降低机组负荷运行。若水位低到-230mm时应触发MFT,按MFT进行处理。锅炉停炉后应关闭给水管道各门,关闭连排及各取样门。停炉以后用“叫水法”判断锅炉缺水程度,若经叫水仍不能见到水位,应禁止上水,对锅炉进行全面检查,待公司主管领导批准后,重新上水。查明原因,消除后恢复水位正常,尽快恢复机组运行。

2.3锅炉汽水共腾处理

汇报值长,降低负荷,减少锅炉蒸发量,保持稳定运行。开大连续排污门,加强定期排污。开启过热器系统疏水门,开启主蒸汽管道门前疏水门,解列减温器。通知化学对炉水加强分析,并保障给水品质,在炉水品质未改善以前不许增加锅炉负荷,故障消除后应冲洗校对水位计。

2.4水冷壁管损坏处理

当水冷壁泄漏不严重能维持汽包正常水位时,可降压、降负荷运行,必要时投油稳燃,汇报领导申请停炉。在维持故障炉运行的时间内,应加强监视,密切注意事故发展情况,严防事故扩大。

若发现爆破严重,炉水大量喷出,经加强给水仍不能维持汽包正常水位时,应紧急停炉,并进行以下处理:停炉后尽可能继续上水,维持汽包正常水位;如无法维持汽包正常水位时,应立即停止上水。停止两台送风机、一台引风机,留一台引风机运行,排除炉内蒸汽,通知电除尘值班员退出电除尘电场。

2.5省煤器管损坏处理

省煤器泄漏不严重能维持汽包正常水位时,可降压、降负荷短时间运行,汇报公司领导申请停炉。省煤器泄漏严重不能维持汽包正常水位时,应紧急停炉,停止上水。停炉后保持一台引风机运行,维持炉膛负压吹扫,待烟气、蒸汽排出后,停止引风机,严禁打开省煤器再循环门。

2.6再热器破裂处理

再热器损坏不严重时,降压、降负荷运行,同时汇报领导申请停炉。再热器爆管损坏严重,不能维持正常运行时,应紧急停炉。停炉后保持一台引风机运行,维持炉膛负压吹扫,待烟气、蒸汽排出后,停止引风机。

2.7汽包水位计损坏的处理

立即解列该水位计,通知维修人员进行处理。任一汽包水位计损坏时,应立即隔绝检修,并校对另一个汽包水位计和各低地位水位计指示的正确性,加强对汽包水位的监视调节。

3方法改进后的效果

1#、2#锅炉结焦情况明显好转,锅炉效率明显提高,没有出现大面积结焦的现象,因此降低了计划外停炉的频率。从效益上看,自采用快速诊断的方法后,锅炉汽水系统故障比同期降低了39%,确保了锅炉机组的稳定供汽,保证了汽轮机多创发电效益,减少了运行人员打焦工作量,并减少了启停炉消耗与清焦检修费用。仅节油一项,每次启停炉需要消耗约20吨轻柴油,价值20吨×5000元/吨=100000元。这意味着两台炉每月可节省燃油费用20万元。

4结束语

总之,在处理汽水系统故障前,技术人员必须要观察故障现象,了解设备出现故障的具体部件,并能正确判断出故障发生的严重程度及处理过程中必须遵循的方法,才能保证机组的安全可靠的运行。对汽水系统故障的处理仅仅是运行维护工作的“冰山一角”,随着设备投运时间的延长,各部件会陆续老化,难免产生一些新问题,为了使系统稳定运行,我们一定要在故障诊断和处理方面深入研究,有针对性的改进工作流程和技术措施,努力提高汽水系统运行的可靠性。

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参考文献

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